因为电动机抱闸系统是由PLC控制
发布时间:2015/7/19 14:12:57 访问次数:1505
故障处理:因为电LM3578AMX动机抱闸系统是由PLC控制,又通过液压油缸抱闸,造成延迟时间太长。初步考虑采用延长加速时间减小起动过电流。如图5-5所示。
由图中可见,修改了变频器的加速时间后,频率上升到1. 67 Hz时的时间延长了不少,但因液压系统松闸延迟时间太长,使增加变频器的加速时间效果不明显,变频器仍有较长时间的过电流现象。
后来查看变频器的原始修改参数,发现“148=340A”,“148”是该变频器的限流参数代码,“340A”是限流值。变频器设置了该参数后,当变频器的输出频率达到该电流值,变频器的输出频率就不再上升,当输出电流小于了该设定值,变频器的输出频率才继续上升,如图5-6所示。
原来该变频器因为松闸延迟时间太长,为了避免变频器过电流造成频繁跳闸,厂家设置了限流功能参数,当变频器的输出电流达到设定值,变频器的输出频率就不再上升,输出电流也停止在设定值,等待松闸。问题是因为设定的限流值太大( 340A),造成变频器过热跳闸。
根据该翻车机所用变频器的功率为llOkW,颧定电流为220A,电动机的额定电流为160A,实际工作电流才80A,变频器限流值没有必要设为340A。如果将限流值设为220A,它是电动机额定电流的1.4倍左右,电动机工 厂作电流的2. 75倍,翻车机应能正常工作。试 ^着将限流值逐渐下降,当降到220A,翻车机工作正常,即把限流值改设为220A。因为220A就是变频器的额定电流,变频器过热跳茹蝓闸故障排除。
结论:该案例实际上就是进行了一个参数的优化工作。参数优化在变频器的应用中很重要,当变频器应用一段时间,根据出现的问题,将个别参数进行一些修改,能收到很好的效果。
故障处理:因为电LM3578AMX动机抱闸系统是由PLC控制,又通过液压油缸抱闸,造成延迟时间太长。初步考虑采用延长加速时间减小起动过电流。如图5-5所示。
由图中可见,修改了变频器的加速时间后,频率上升到1. 67 Hz时的时间延长了不少,但因液压系统松闸延迟时间太长,使增加变频器的加速时间效果不明显,变频器仍有较长时间的过电流现象。
后来查看变频器的原始修改参数,发现“148=340A”,“148”是该变频器的限流参数代码,“340A”是限流值。变频器设置了该参数后,当变频器的输出频率达到该电流值,变频器的输出频率就不再上升,当输出电流小于了该设定值,变频器的输出频率才继续上升,如图5-6所示。
原来该变频器因为松闸延迟时间太长,为了避免变频器过电流造成频繁跳闸,厂家设置了限流功能参数,当变频器的输出电流达到设定值,变频器的输出频率就不再上升,输出电流也停止在设定值,等待松闸。问题是因为设定的限流值太大( 340A),造成变频器过热跳闸。
根据该翻车机所用变频器的功率为llOkW,颧定电流为220A,电动机的额定电流为160A,实际工作电流才80A,变频器限流值没有必要设为340A。如果将限流值设为220A,它是电动机额定电流的1.4倍左右,电动机工 厂作电流的2. 75倍,翻车机应能正常工作。试 ^着将限流值逐渐下降,当降到220A,翻车机工作正常,即把限流值改设为220A。因为220A就是变频器的额定电流,变频器过热跳茹蝓闸故障排除。
结论:该案例实际上就是进行了一个参数的优化工作。参数优化在变频器的应用中很重要,当变频器应用一段时间,根据出现的问题,将个别参数进行一些修改,能收到很好的效果。
上一篇:该翻车机具有抱闸功能